一名普普通通的机修工能为公司创造巨大的财富吗?答案是:能!
 那么,5元钱可以大于13万元吗?答案还是一个字:能!
 范宝生,浙江英博石梁啤酒有限公司包装部的一名机修工,一名将“平凡的工作当作不平凡的事情去做好”的优秀员工,他凭借着自己丰富的工作经验和高度的责任心,用区区5元人民币,解决了包装生产线2.4万瓶/小时贴标机一直存在的身、背标实贴位置与设计位置存在着的偏差问题,为企业节约维修资金13万元以上,也使企业不用再花100多万元去购买进口的KRONES设备。
 说起这条包装线,也真让人头疼不已。投入运行已经几年了,可不知什么原因,总是解决不了贴标机出现的身标、背标“大小边”问题,而且“大小边”还没有规律可循。为此,广州轻机厂的设备调试技术员来了一拨又一拨,就是找不到问题的症结。石梁公司也曾专门从上海请来两名专家,但仍然一筹莫展,解决不了这个难题,这条包装线也就一直只能灌装不需要贴背标的啤酒。2006年,应生产需要,这条包装线必须为高档啤酒生产服务了,因此,解决这台贴标机的“大小边”问题就成了当务之急。石梁公司先后咨询了广东、山东等地的设备专家,他们均认定是两个贴标的机器出现了故障,但必须将机器拆下来运往厂方维修,维修价格最低也得13万元,还不能保证维修后不会再出现类似的问题。面对这种情况,包装部负责人想到了最彻底却也是最不得已的一种方案:换掉整台贴标机。但是,一台进口的KRONES设备得花100多万元去购买,还得延误生产。难道,这就没有其他办法了吗?
 这时候,对贴标机坚持长期观察研究的范宝生开口了:“问题应该不在两个贴标的机器上,可能就出在贴标机的主机上!”随后,他向包装部负责人提出了自己的这个想法,并表示愿意动手解决。“果真如此吗?”虽然大家对于范宝生的判定将信将疑,但是既然已没有了其他更好的办法,那就让他试试吧!
 2007年3月,范宝生开始了责任重大的技术攻关。他将贴标机主机的凸轮拆下来,用铣床将原来的圆形螺孔拉长2厘米改成了长方形,这样,重新安装后的凸轮轨道就向前挪动了2厘米。
 一个困扰企业多时的问题居然就这样解决了!小小的革新,居然使贴标机能够正常运行了!无论灌装何种容量的啤酒,瓶子上身标、背标的两边距离居然相同了。这可是这条生产线投放生产以来从来没有过的现象,那么多的专家花了那么多的时间、花那么多的钱都治不好的“顽症”,范宝生只花了用于铣床的5元钱就搞定了!
 “我观察了很久,发现那两台贴标机本身并没有问题,问题就出在主机上。”范宝生指着贴标机说,“你们看,现在这个瓶托到了贴身标的这台机器边上就不转动了,这样商标就能准确地贴到瓶身上,也不会出现偏差。但是,以前这个瓶托提前就开始不转,到了这里正好又开始旋转。所以不管怎样微调贴身标的这台机器都是没有用的,这就好比‘头痛医脚’。找到了症结,只要将凸轮轨道上移2厘米就可以了。”
 普普通通的几句话,让大家感慨不已。是啊,细节决定成败。不为问题找借口,只为问题找方法,正是由于范宝生对自己平凡岗位的无限热爱,正是他长期坚持不懈地刻苦钻研技术,才创造了5>130000的奇迹。 (天 时)